En esta guía te mostramos cómo solucionar los problemas más comunes con el motor en las series Saturn 4 y Mars 5. Fijate en los pasos detallados qué hacer si el motor no gira, hace ruidos raros o si el recorrido no es el correcto.
Problema 1: El motor no gira
Descripción
Cuando prendés la impresora, el eje del motor no gira y se queda quieto.
Causas
- Falso contacto en la alimentación de energía.
- Falla en la señal de la placa controladora.
- Se filtró y curó resin en el husillo del eje Z, lo que traba el movimiento.
- El motor se quemó.
Pasos para solucionarlo
Paso 1: Revisá si hay resin curada en el husillo del eje Z. Pasale un paño que no deje pelusa para limpiar la superficie. Si el motor vuelve a andar, problema resuelto.
Paso 2: Chequeá los cables del motor. Desconectá y volvé a enchufar los cables. Asegurate de que queden bien firmes y ajustados. Si el motor arranca, listo. Si sigue sin girar, vas a tener que cambiar el motor viejo por uno nuevo.
Problema 2: El motor tironea y hace ruido
Descripción
Mientras está funcionando, el motor se traba a cada rato. Además, emite sonidos raros, muy distintos al zumbido parejito que hace cuando anda bien.
Causas
- La guía lineal del eje Z está sucia, dañada o deformada.
- La tuerca anti-backlash del husillo del eje Z está gastada.
- El cable espiral detrás del ensamble del eje Z está enredado o trabado.
Pasos para solucionarlo
Paso 1: Fijate si cayó y se curó resin en la guía lineal del eje Z. Limpiala bien con un trapo sin pelusa y ponele grasa lubricante a la superficie de la guía. Si el motor ahora anda normal, ya está solucionado.
Paso 2: Revisá la tuerca anti-backlash del husillo del eje Z. Si ves que está gastada, cambiala por una nueva. Si el motor arranca bien, problema resuelto.
Paso 3: Chequeá el cable espiral. Si está hecho un nudo o enredado, acomodalo bien o cambialo directamente por uno nuevo.
Problema 3: El recorrido del motor es anormal
Descripción
Cuando los mecanismos impulsados por el motor (como el husillo) hacen un movimiento lineal, hay mucha diferencia entre la distancia real y la que configuraste. Por ejemplo, si el recorrido configurado es de 10 mm, por ahí se mueve solo 6 mm (se queda corto) o se pasa y hace más de 14 mm.
Causas
- El husillo del eje Z está desgastado.
- Los parámetros del husillo del eje Z (como el valor de recorrido) están mal configurados.
- La configuración del ángulo de paso del motor no es correcta, lo que hace que ande inestable.
Pasos para solucionarlo
Paso 1: Chequeá la holgura del husillo. Moví la build plate con la mano para ver si el husillo tiene juego. Si está desgastado, cambialo por uno nuevo.
Paso 2: Medí la distancia de elevación del motor. Agarrá una regla o cinta métrica y medí a mano cuánto levanta para ver si el error es muy alevoso.
Paso 3: Revisá el archivo de configuración gcode. Fijate si no le flasheaste un gcode equivocado por error; si es así, reemplazalo por el archivo de configuración correcto.
Si después de todo esto el problema sigue, contactate con el equipo de posventa de ELEGOO para que te demos una mano más precisa.
Videos de referencia
- Cómo lubricar y limpiar el motor.
- Cómo cambiar el motor (series Saturn 4 y Mars 5).
- Cómo cambiar el cable espiral (series Saturn 4 y Mars 5).