Si estás teniendo problemas con el motor de tu Mars 4 Ultra, como ruidos extraños o movimientos que no son precisos, esta guía te va a ayudar a encontrar la solución. Vamos a revisar paso a paso tanto la parte mecánica como el firmware para que tu impresora vuelva a andar bárbaro.
Síntomas de la falla
La distancia real que recorre el motor es mayor o menor al valor que configuraste. También pueden aparecer ruidos molestos durante el funcionamiento, como chillidos agudos, zumbidos graves o un sonido de metal rozando.
Causas de la falla
Esto puede pasar si se actualizó una versión de firmware incorrecta o si los parámetros del motor Z se modificaron de forma errónea. Otra posibilidad es que el eje roscado tenga desgaste por el uso.
Herramientas necesarias
Vas a necesitar un destornillador hexagonal de 2.0mm.
Pasos para solucionar el problema
1. Revisar si hay juego entre el eje roscado y la tuerca anti-backlash: Primero apagá la impresora y desenchufá el adaptador. Mové el eje con la mano para ver si tambalea. Si notás que se mueve, ajustá bien los tornillos que sujetan la tuerca anti-backlash y el motor del eje. Si después de ajustar sigue teniendo juego, entonces vas a tener que cambiar la tuerca y el motor.
2. Verificar si el motor tiene una desviación: Enchufá el adaptador y prendé la impresora. Sacá la build plate y el resin vat. Usá la pantalla táctil para mover el eje Z unos 50mm y controlá si la distancia que recorrió es la correcta. Si hay una diferencia entre el tramo real y el seteado, vas a tener que volver a actualizar el firmware.
Fuente: Adaptado al español desde el wiki oficial Elegoo (licencia CC BY-SA). Revisión técnica por equipo Breva.